Wie man das zerdrückende Geräusch von Kurkuma -Brecher reduziert

Jul 15, 2025Eine Nachricht hinterlassen

Wie kann man das zerkleinerte Geräusch der Kurkuma -Pulverherstellung effektiv reduzieren?

 

Systematische Rauschreduktionslösung von Kurkuma -Brecher

{Oder

Die Schleifkammer verwendet ein Doppelschicht-Schalldämmungsdesign mit einer 3 mm dicken Dämpfungsstahl-Innenschicht (Verlustfaktor> 0 . 05), eine 50 mm dicke Glasfaser-Schall-Absorbing-Baumwoll-Außenschicht (Rauschreduzierungskoeffizient Nrc 0 . 9). 2000-5000 Hz) . Die dynamische Balancegenauigkeit der Klinge und die Spindel muss G1 . 0 Level erreichen (Restungleichgewicht <5g ・ mm/kg). Ein Test zeigt, dass das Geräusch von Geräten mit einem schlechten dynamischen Gleichgewicht um 12 dB höher ist als der von Geräten, der den Standard bei 3000 U / min entspricht. Die Schleifzähne sind in einer Spirallinie angeordnet (Bleiwinkel 15 Grad -20 Grad), so dass das Material beim Eingeben in die Schleifkammer anstelle einer sofortigen Kollision eine allmähliche Wirkung bildet, die das Aufprallgeräusch durch 8-10 dB verringern kann.

2. Motor- und Übertragungssystemoptimierung

Ein bürstenloser Servomotor (das Geräusch ist 15 dB niedriger als der eines asynchronen Motors) wird ausgewählt, und ein Magnetlager (Reibungskoeffizient<0.001) is used to eliminate mechanical friction noise. The belt drive is changed to a direct-drive gearbox (gear accuracy ISO 5), and a 20μm thick molybdenum disulfide coating (friction coefficient 0.03) is applied to the gear surface. At the same time, the box is sealed with a 3mm thick epoxy resin board (sound attenuation 5dB/mm), which can control the transmission noise below 65dB. The motor cooling fan is replaced with a backward-inclined centrifugal fan (blade inclination angle 35°), and a guide cover (curvature radius R=100mm) is installed at the air outlet to reduce the airflow noise by 5-8dB.

3. Zusätzliche Maßnahmen zur Stoßdämpfung und Schalldämmung

An der Basis der Ausrüstung sind vier Luftfeder-Stoßdämpfer (Eigenfrequenz 2-5 Hz) und mit einem 20-mm-dicken Chloropren-Gummi-Isolier-Isolieren (dynamische Steifigkeitsänderungsrate <15%). Mehr als 90% der strukturellen Schallübertragung können isoliert werden. 0.5-1 mm), und die Rauschabsorptionseffizienz über 1000 Hz erreicht 70% . Eine elastische weiche Verbindung (Silikonmaterial, Uferhärte 40a) wird auf den Entladungsanschluss eingestellt, um zu vermeiden, dass durch Rauschen leitungsübergreifend durch starre Anschluss {.}} ・ ・ ・ ・ ・ ° C. Dick-ABSORING-ABSORBINGINGING (FLOSS ROFTE 1000} ・ ・ ・ a ° C. A-mm-dick-absorbierer Fisch (Flow-· ° C). Entladungsrohr, um das Materialrauschen zu verringern, das das Rohr beeinflusst .

4. Intelligente Steuerungsrausch -Reduktionstechnologie

Das SPS -Steuerungssystem wird verwendet, um in der frühen Stufe des Quetsching (große Materialpartikel) eine variable Frequenzgeschwindigkeitsregulation zu erreichen. Die Maschine beginnt mit niedriger Geschwindigkeit (1500 ° 0 . 1KPA) wird verwendet, um die Futterrate in Echtzeit anzupassen, um abnormale Rauschen durch Überlastung zu vermeiden.

product-850-1046

Nachdem ein kommerzielles Maschinenmodell diese Technologie verwendet hat, beträgt der Rauschfluktuationsbereich des gesamten Arbeitszustands weniger als 3 dB, und der durchschnittliche Rauschwert wird von 82 dB auf 70 dB reduziert, wobei der Lärmlimitstandard für Industriestellen (GB 12348-2008} die Anforderungen der Klasse II entspricht) .}}}}}}}}}}.

Wenn Sie wissen wollenwie man das zerkleinerte Rauschen von effektiv reduzierenKurkumapulverschleifmaschineSie können unsere Kundendienstmitarbeiter konsultieren, wir werden Ihnen 24 Stunden am Tag von ganzem Herzen bedienen!

Anfrage senden

whatsapp

Telefon

E-Mail

Anfrage